随着南水北调工程的日益临近和国家环保治理的逐步深入,鲁抗医药作为济宁市的重要工业企业,始终坚持以科学发展观指导生产,走科技含量高、资源消耗低、环境污染少的可持续发展道路。继2001年取得ISO14001环境管理体系认证证书,2005年获得山东省“环境友好企业”荣誉称号之后,鲁抗医药更是加大环保力度,把污水的达标排放作为治污重点,确保“清水北流”,向国家级环境友好企业迈进。
鲁抗医药从硬件设施入手,毫不含糊,为环保打下了硬底子。公司在1998年投资7000余万元引进了两套CASS(循环活性污泥系统)污水处理池,CASS系统的上马,使鲁抗日处理污水能力达26000吨,并实现污水全面达标排放,成为山东省首家实现工业废水全面达标排放的制药企业。为了确保CASS污水处理池效果显著,鲁抗每年都下大力气,专门拨款进行设备的更新维护,近期,鲁抗又投资百万元,对生产南区两组CASS污水处理池进行曝气头的更换和池壁的维护,污水处理水平又上新台阶。
鲁抗医药还注意狠抓精细化管理,从源头减轻环保压力。公司要求重点排污车间要结合本单位的实际情况,积极开展工艺研究、替代实验、污水处理实验等工作,有效地从源头减少了污染物的排放;并成立了综合检查小组,坚持轮流对各车间的清洁生产、源头控制情况进行检查,并且从设备管理入手,监督车间减少跑冒滴漏,对于有利于减污的改造、设备的更新给予大力支持。公司还根据排污的实际情况,对污水设施的运行进行了适时调整,从来水的调控、各池进水量的分配、到曝气时间、溶解氧的控制等,有效地提高了厌氧、CASS两套系统的实际处理能力,确保污水COD、氨氮等指标均作到了达标排放。
鲁抗医药以科技进步为手段,发动全员,群策群力,打了一场漂亮的环保攻坚战。为了降低原料药车间的污水氨氮值,尤其是控制发酵罐的污水排放,公司组织环保管理人员考察论证,在发酵罐上新装一台技术和工艺都比较先进的气液分离器,经过调试和试用,现在发酵罐已经基本不再生产废液,发酵污水排放总量大大降低。另外,员工在工作中发现,甲醇间歇塔放脚管道直排浓污水,为环保处理增加了负担;他们经过实验,在直管上加一个弯管,使原先直接进入排污管道的间歇塔污水先进入连续蒸馏系统蒸馏,这一细节上的小改动使污水中COD含量下降了70%,环保效果大为明显。
现在,鲁抗上下掀起了一股“实施精细化管理,大力发展循环经济”的热潮,全体员工干劲倍增,决心将环保工作做精做实。(李楠)